白云边20年陈酿目前已经在包四车间顺利投产,由于采用自动涮瓶机取代传统人工涮瓶,不仅节约了人工成本,而且生产效率有了大幅度提高。
白云边20年陈酿一直在包三车间生产,为了提升高档产品的包装质量,工艺要求也进一步严格,酒瓶经过清洗后在灌装之前,需要先将酒瓶用酒涮洗一遍。由于设备及工位的限制,涮瓶的过程只能由人工操作,而且最多只能容下6人同时操作,这两个因素成了制约20年陈酿包装生产效率的瓶颈。
在包四车间设备选型及安装上,生产安全部协同包装车间在20年陈酿生产线设备安装上煞费苦心,通过安装一个单独的循环酒箱与沥瓶机直接相连,将沥瓶机变成了自动涮瓶机,不仅节省了人工工位,而且大大提高了涮瓶的速度,同时也提高了整条生产线的生产速度。经过改革后,20年陈酿由每天(按8小时计)2700件增加到3900件,人均每天增加15件,在生产效率提高了44.4%的同时,节约了涮瓶人工成本。
此次小改小革活动不仅提高了劳动生产率,满足了市场销售,而且还对生产工艺提供了保证。
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